等離子熔覆用合金粉末,由以下質量百分比的元素組成:鉻30%~40%,鐵15%~20%,鎳12%~15%,碳8%~10%,鈦5%?10%,硼3%~5%,硅3%~5%,鎢3%~5%,鉬1%~2%,鈮0.25%~1%。等離子熔覆用合金粉末中,各粉末的平均粒徑為30~80μm。本發明提供的等離子熔覆用合金粉末,合理的配方中加入鉻、鎳、鈦、硼、硅、鎢、鉬、鈮,成本較低;合金粉末在工件基體表面形成的表面涂層,涂層組織均勻、質量穩定,具備良好的硬度、耐磨性。采用手持式等離子熔覆設備,在煤礦用刮板輸送機中部槽表面熔覆高硼Fe-Cr合金層,并對其進行磨損試驗。鎳基合金等離子堆焊機熔覆中部槽客戶都有哪些?河北閥門等離子堆焊合金層
等離子熔覆是一項新興、迅猛發展的技術,它是在高能量密度等離子束照射下,基體表面薄層與根據需要加入的合金同時熔化,形成一定厚度的表面熔化層,快速凝固以滿足某一特殊性能要求的工藝方法,是集等離子加熱熔化、熔池中物質交互作用及快速凝固成型等多學科交叉的一門新技術。此技術在表面處理方面得到較細致的研究,能夠在廉價的基體材料上熔覆性能優異的合金粉末,可提高工件表面的耐蝕、耐磨、耐熱及電氣特性等,從而節省大量的貴重合金戰略元素,具有廣闊的發展前景,不僅是材料科學和凝聚態物理十分感興趣的研究對象,而且更是國內外相關學科研究的熱點和前沿。在廢舊機電產品的再制造過程中,常有部分金屬類零件表面因磨損、腐蝕等原因導致尺寸超差而面臨報廢,如果采用等離子熔覆技術對其實施再制造,只需采用很少的原材料成本,就能恢復其性能,再制造后的產品質量達到甚至超過新品,具有良好的節能、節材、環保效益。甘肅切粒機等離子堆焊硬質層碳化鎢等離子堆焊機修復閥門性價比相當可觀!
從刮板輸送機中部槽的結構原理和材料入手,分析了刮板輸送機中部槽失效的原因,詳細闡述了等離子熔覆修復技術在刮板輸送機中部槽磨損中板修復中的應用。通過井下工業性對比試驗證明,采用等離子熔覆修復技術修復的刮板輸送機中部槽不僅能夠提升維修品質、延長使用壽命和降低設備的維修頻次,而且能夠減少人力和維修材料等系統性的浪費。:Ni60涂層較鈦合金基體耐磨性能明顯提高。高溫回火后,TiN硬質相析出增多,抵抗對磨材料磨損作用增強,耐磨性能更優。耐蝕性能表明:熔覆層表層生成致密的天然TiN層,明顯提高耐蝕性能。通過拉伸試驗方法對Ni60熔覆層結合性能進行檢測,發現熔覆層與基體具結合較好,未發生脫落。
焊接工藝等離子弧噴焊就是采用轉移型等離子弧為主要熱源,在金屬基材表面噴焊合金粉末的方法。噴焊時采用Ni60焊粉。首先,將待噴焊閥座放入30kW電阻爐內加熱至400,保溫30min進行預熱;然后將閥座放在工作臺的三爪夾盤上,放平后夾緊,閥座孔ElectricWeldingMachine內放入保護塊,防止散出的焊粉進入夾爪的縫隙影響夾盤正常工作。考慮到噴焊層的厚度要求、閥座旋轉時離心力及焊粉的經濟性,將閥座加工,既能節省焊粉,又能保證焊粉厚度。閥座噴焊前的加工形狀為了避免等離子弧高加熱速度和溫度產生的涂層剝落破壞的開裂、飛濺、滴流及其他不良影響,在任何加工形式時應仔細選擇噴涂規范。等離子弧噴焊時的工藝參數如表1所示。等離子噴涂噴炬的功率40kW,送粉方式為炬外送粉。另外,噴嘴到工件距離為10~15mm,工作臺轉速10~15r/min。等離子弧噴焊時和噴焊后的閥座外觀如圖2所示。等離子弧噴焊時和噴焊后的閥座閥座噴焊結束后,放入400的電阻爐內保溫30min,然后隨爐冷卻至150以下,放入保溫箱,直至冷至室溫后取出。碳化鎢等離子堆焊機修復閥門熔池焊道平整!
目前焊接技術的發展趨勢是由原來的以手工電弧焊接技術為主逐漸開始向自動焊接技術轉變,其中等離子堆焊技術是自動焊接技術的**之一。隨著中國制造業迅猛發展,加快等離子堆焊技術的研究與應用對于推動綠色制造具有重要的現實意義。等離子堆焊設備等離子堆焊設備包括焊接電源、電氣控制系統、冷卻水系統、送粉系統、數控行走系統等。焊炬工作狀態斷面電源采用一臺具有陡降外特性的500A直流電源。非轉移弧是從電源上接水冷電阻后供電。即共用端是負極,從正極上引出兩頭,一頭接工件,一頭經水冷電阻后到噴嘴的下炬體,構成兩電源回路。1。2電氣控制部分三股氣路即等離子形成氣、送粉氣、保護氣、均采用氬氣,氣路與高頻振蕩器串聯使用。控制動作程序:離子氣高頻非轉移弧(小弧)轉移弧(大弧)(電流穩定到100A時,切斷高頻和小弧)、轉臺轉動、炬體擺動、送粉氣、保護氣接通送粉焊到終點處電流衰減,切斷送粉氣,保護氣衰減總停。冷卻系統等離子堆焊機的冷卻系統主要是將焊炬工作時由等離子非轉移弧和轉移弧所產生的熱量帶走,使焊炬的溫升保持在安全的范圍之內。鈷基合金等離子堆焊機修復閥門專業誠信好品牌!甘肅切粒機等離子堆焊硬質層
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市場分析據不完全統計,我國每年因磨損失效的中部槽達數10萬節,耗資數億人民幣,加上維修費用及停產檢修所造成的損失,每年為國家帶來巨大的經濟損失。煤礦到處是因磨損而報廢的溜槽,堆積如山,所造成的浪費令人怵目驚心。西山煤電集團公司年產原煤3000萬t以上,西山礦區現有采煤工作面40余個,由于條件所限初步統計集團公司每年因磨損失效的中部槽約1200余節,每節按平均價2萬元計算,*中部槽磨損集團要損失掉2400多萬元。根據刮板輸送機的使用情況計算:對舊刮板輸送機修復后熔覆1次,可增加200萬t過煤量,全年可節省修理費用約1000萬元;因延長輸送機使用壽命減少新的設備購置,可以節約1000萬元;對新的刮板輸送機進行熔覆,可增加600萬t過煤量,相當于節省兩臺刮板輸送機購置費1000萬元。對比可以看出:熔覆比不熔覆可省出兩臺新機購置費用約1000萬元。河北閥門等離子堆焊合金層
上海多木實業有限公司是坐落于上海市嘉定馬陸豐登工業園研發、生產、銷售于一體的****。公司專注于石化、礦山、農業、機械、船舶、造紙等行業機械耐磨防腐工藝研究,致力于打造機械再制造業定制化產品和成套解決方案。 主營業務:等離子粉末堆焊機、中部槽熔覆機、液壓桿修復堆焊機、截齒堆焊機、煤礦機械耐磨修復焊機、綠色再制造等離子熔覆機。 2013年公司產品順利通過國家強制性產品認證(CCC) 2017年順利通過ISO9001管理體系認證。 2017年成為中國設備管理協會石油技術裝備中心會員單位 自成立以來,目前已取得40多項**榮譽;與上海寶鋼、中國神華、福伊特造紙、吉林大學、長慶油田等上千家企業有貿易往來。合作伙伴超過上百家高校和研究所,進行技術共享和人才培訓。 “十年磨一劍、靜水潛流” **等離子智能裝備行業進步!“深耕、鑄魂”用原創科技,助力中國制造業騰飛! 公司始終秉承"科技—企業的靈魂、誠信—企業的未來、質量—企業的生命"的宗旨,精心打造"誠信多木、專業多木",不斷提升企業核心競爭力,致力于成為行業的**團隊。已經為眾多企業提供設備服務、并獲得廣大客戶的好評。